海螺集團屬下蕪湖1號5000t/d生產線脫氮技改項目正式啟動,所采用分級燃燒改造技術為國內首次應用。
該技術是對現(xiàn)有分解爐及其燃燒方式進行改造,通過增加窯尾縮口尺寸,將原先入分解爐2點喂煤改為4點喂煤,下部燃燒器沿分解爐三次風切線方向進入分解爐,上部燃燒器沿分解爐中心線方向進入分解爐,其中兩點喂煤位置定在窯尾縮口上方,在窯尾縮口上方形成單獨還原區(qū),形成CO,利用CO還原NOx,最大限度形成還原區(qū),達到降低NOx目的。
從運行結果看,窯產量穩(wěn)定,熟料質量受控,通過調整窯尾風機轉速、三次風擋板開度,改善了分解爐燃燒效果,優(yōu)化了窯爐用風比例,預熱器出口負壓從-5700Pa下降至-5300Pa,預熱器出口廢氣溫度下降,NOx含量從550-600ppm下降至400-450ppm。
經過低氮燃燒技術改造后,蕪湖海螺一線系統(tǒng)NOx含量下降30%,熟料熱耗也有所下降,達到了明顯的節(jié)能降耗目的,也為該技術在其它生產線推廣應用積累了成功經驗。
6月30日蕪湖海螺一線低氮燃燒技改項目通過海螺川崎日方專家現(xiàn)場驗收,各項施工數(shù)據(jù)符合設計要求,為后期高效、穩(wěn)定運行打下堅實基礎。
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